招一个懂PLC的年轻人要等三个月——2026年工控行业用人荒调查,我跑了12个城市问了50个厂的真实情况
上个月有个做自动化集成的兄弟给我打电话,让我帮忙找个会西门子S7-1200/1500的PLC工程师。他们公司接了个项目,急得要死,工资开到1.8万,双休五险一金,但硬是招了两个月没招到合适的人。 "老刘,帮帮忙,不需要多牛,能独立干活就行。"电话那头语气很无奈。 我帮他问了几个圈子里的朋
PLC程序里的看门狗救了设备一条命——两个WDT实战案例,一个保住了减速机,一个避免了反应釜超温事故
干了十多年工控,说句实话——看门狗(Watchdog Timer)是我见过最不起眼但最值钱的功能。很多搞PLC的兄弟写程序从来不设看门狗,觉得那是多此一举。但我要跟你说,我亲眼见过两起事故,如果当时有看门狗,设备根本不会出事。 先说第一个案例。 案例一:传送带差点把减速机干报废 两
进口设备协议不公开,我用AI逆向解析了它的RS485通讯——大模型+逻辑分析仪破解非标协议的实战
上个月去一个做食品包装的客户那边出差,他们车间有两台从日本进口的枕式包装机,买的时候花了六十多万。 机器倒是挺好使,每分钟能跑120包。但问题来了——车间主任想把这台设备的运行数据接到他们的MES系统里,方便看产量、算OEE。结果打开电柜一看,PLC是日本的一个小众品牌,既不是三菱也不是欧姆龙
给食品厂做了台自动杀菌釜——温度压力双PID控制,一锅千罐再也不出杀菌事故
给食品厂做了台自动杀菌釜——温度压力双PID控制,一锅千罐再也不出杀菌事故 去年秋天接到一个项目,客户是做罐头食品的,主要产红烧肉罐头和午餐肉。原来的杀菌釜是人工操作——师傅看压力表、拧阀门、记时间,全凭经验。老板说这两年老张师傅要退休了,年轻人没人愿意接这个班,才下决心上自动化。 杀菌釜这玩意
接地电阻测了三次都不合格——从摇表打到接地改造,老厂区接地系统翻新实战
接地电阻测了三次都不合格——从摇表打到接地改造,老厂区接地系统翻新实战 上个月接了个活儿,老板说车间里新装了台变频控制柜,配电房那边验收非要看接地电阻报告。我拎着ZC-8摇表就去了,心想接地嘛,能有多大个事。 结果一摇表,指针往右轻轻一摆——5.7Ω。 国标GB 50057要求接地电阻小于4Ω
花了两年两万块考了电工证、西门子认证、注册电气工程师,到底值不值——一个老工控人考证的真实账本
35岁那年,我决定去考证 35岁那年,我在一个自动化项目上被甲方技术主管当众怼了一句:"王工,你说你干了十年,有没有什么证书能证明你说的是对的?" 那句话怼得我哑口无言。我确实一个证都没有。干工控这行,很多人跟我一样,靠的是项目经验吃饭。PLC会写、变频器会调、触摸屏会做,这些东西真刀真枪干出来
给PLC接上MQTT,设备数据直接写进SQL Server——一个S7-1200用物联网网关做产线生产数据追溯的完整实战
客户提了个要求,搞得我有点懵 去年给一家汽车零部件厂做产线升级,客户的生产主管提了个要求,把我当场整不会了。他说:"王工,我们现在每生产一个零件,想追溯到这个零件是哪个班次、哪台设备、哪套模具、当时什么工艺参数生产的。你能不能在PLC里搞个功能,把这些数据存下来?" 我第一反应是:这不就是上位机
AI帮我自动验证PLC程序,87个测试用例找出3个隐藏bug——现场调试时间省了一半
接了个急活,甲方说"程序你写,出了问题你负责" 上个月接了个项目,客户急得跟火上房似的——一条新的包装产线,全部设备都到位了,就等着PLC程序通电调试。合同签的是"含现场调试7天",但设备和机械安装已经拖了半个月,留给我写程序和调试的时间满打满算只有4天半。 按我往常的节奏,这种产线大概有150
给制药厂做了套洁净车间恒温恒湿自动控制系统——PID串级控制在HVAC上的实战
今年春天接了个项目——给一家生物制药公司的D级洁净车间做空调自控系统改造。说实话,接之前我以为就是个恒温恒湿的PID调节,以前做过不少。真正干起来才发现,制药车间的HVAC和普通厂房的空调完全不是一回事。这篇文章就把这个项目的经历、踩过的坑、以及最后调出来的参数分享出来,给要做类似项目的兄弟们参考。
消防联动切非把我车间PLC电全断了——一次消防测试引发的停产事故
事情发生在去年年底。厂里搞年度消防演练,消防维保单位的人过来测试联动系统。我当时在办公室改程序,突然对讲机里传来车间主任的喊声——"生产线全停了!"我跑过去一看,整条包装线黑着灯,PLC柜的电源指示灯全灭了。触摸屏一片漆黑。几个操作工站在机器旁边发愣,产品堆了一地。消防测试搞"切非",把我生产线的电