干了十年自动化,我总结的项目验收血泪教训
我有个兄弟,上个月去验收他的项目,回来请我喝酒,说差点被甲方整崩溃了。 他做的一条食品包装线自动化改造,前后忙了三个月。甲方说"来验收吧",他信心满满地去了。结果到了现场,甲方拿着一张单子一条条过了三个小时。 "这个触摸屏按钮颜色不对,我们要的是蓝色。"改。 "紧急停止之后复位操作太复杂,工人
两台S7-1200走Profinet IO通讯,从组态到诊断全记录
前阵子有个兄弟问我,两个PLC之间想做信号交互,除了硬接线还有没有别的办法。我说有啊,Profinet IO就挺好使。 说起来他遇到的情况跟我去年一个项目很像——甲方要求把两条独立产线的PLC连起来。一条线是包装机,用S7-1200控制。另一条线是码垛机,也是S7-1200。需求很简单:包装机生产
AI自动化报表,车间日报表再也不用加班到九点
我的天,每个月月底做报表的日子又要来了。 "小王,今天下班前把上个月的产量报表交上来。" 这话一出口,我就知道今晚又得加班了。做PLC的兄弟都懂,写程序调设备是一回事,月底做报表是另一回事。你得从PLC里一条条翻数据,导到Excel里,再做透视表、画图表、调格式。一个报表没个两三个小时搞不定。
接近开关NPN和PNP到底怎么选——一个老电工的血泪史
前两天车间有个兄弟问我说:"我新买的接近开关换上没反应,原来的PNP,我买了个NPN,应该一样用吧?" 我听完血压就上来了。这个问题我干电工前五年至少踩过三回,每次都是蹲在地上对着电柜发半小时呆,最后默默下单再买一个。今天就掰扯掰扯接近开关那点事,尤其是NPN和PNP的坑,新人老人都值得看看。
变频器多段速加刹车电阻,一条包装线改造的实战记录
上个月接了个活儿,给一家食品包装厂改线。他们的封口机原来是用变频器手动调速——操作工每次换产品规格都要跑去电柜前拧电位器,拧多了拧少了全靠手感,废品率一直下不来。 老板让我搞个PLC自动切速的方案,说白了就是变频器多段速控制。听起来简单,干起来还是踩了坑,尤其是刹车电阻这块,差点把电柜点了。 为
干了十年工控才明白,真正的门槛根本不是技术
前几天跟一个刚入行两年的兄弟聊天。他说觉得自己技术不够硬,看招聘都要"精通西门子、三菱、欧姆龙""熟悉伺服、变频、HMI""会C#会Python",感觉什么都得会,压力很大。 我跟他说:你干五年以后,技术上的差距就不是主要问题了。真正的门槛在别的地方。 说实话我不是要装老江湖。我干工控今
AI帮我查进口芯片的国产替代,三个月省了二十万
这两年搞工控的兄弟应该都有同感:进口元器件说断货就断货,说涨价就涨价。西门子的CPU以前三千多,后来炒到一万多。英飞凌的IGBT交期干到52周。更别提那些小众的接口芯片、隔离芯片了,有钱都买不到。 去年下半年,我们有个项目被迫大面积做国产替代。说白了就是拿着外国芯片的型号去找国产能用的。一开始
PLC在线改程序差点把产线整停了——热下载的五个致命坑和正确姿势
刚入行那会儿,师父跟我说:改PLC程序必须停机下装。我还不理解,心想为啥不能跟电脑装软件一样在线更新呢?后来干了几年才明白——不是技术做不到,是代价你扛不起。 一次把我吓出冷汗的热下载 去年给一家电子厂做S7-1200的项目,产线24小时跑,停机一分钟损失大概两千块。客户说有个小逻辑要改
AI帮我把三菱程序翻译成西门子,省了一个半月时间
去年接了个活:客户有一条产线用的三菱FX5U,因为要跟工厂的西门子统一平台,要求全部迁移到S7-1200。程序不算太大,一百多步,但涉及定位控制、模拟量采集、Modbus通讯和一堆配方数据。 刚开始我想着人工翻译,干了三天发现效率太低——三菱的LD指令翻译成西门子的LAD,看起来差不多,但地址体系完
两台PLC做了个冗余系统,一台挂了另一台3秒接管
去年接了一个化工厂反应釜控制系统的项目,甲方提了个硬性要求:控制系统必须做冗余,单点故障不能导致停产。 原因很简单:一锅料值两千多万,反应过程不能中断超过几分钟,否则整锅报废。甲方原话是"宁可备着不用,不能用时没有"。 什么是PLC冗余?就是两台PLC一起干活,一台是主机(Master),一台是备机