给塑料厂做自动配料系统,三个称重传感器让我调了三天——一个完整的上位机+PLC配料项目实录
项目背景 去年接了个活儿——给一家塑料改性厂做自动配料系统。 他们的产品是各种改性塑料颗粒,原料有七八种:PP基料、碳酸钙、滑石粉、抗氧剂、润滑剂、色粉等等。之前全是人工称量,一个班三个人,拿桶称完倒进搅拌机。 效率低不说,关键是精度没保障。工人累了少抓一把多抓一把,配方比例跑偏,出来的产品批次不稳
反应釜温度飙到800度,我一摸管子却是凉的——热电偶补偿导线的坑
事情是这样的 上个月去一家化工厂处理故障,他们车间的反应釜温度显示800多度,操作工吓得不敢开机。 但奇怪的是,操作工跟我说:"手摸反应釜外壁,温温的,顶多四五十度。" 我一听就乐了——这锅温度不可能800度。真到800度,你那手早废了。 到现场一看,温控仪表上赫然显示:857℃。配套用的是K型热电
工厂被碳足迹核算逼疯了,搞PLC的反而多了门生意——2026年碳排放管理给自动化行业带来哪些新机会
上个月去一个做外贸的客户厂里谈项目,发现老板愁眉苦脸的。本来以为是订单问题,一问才知道——欧盟那边的客户要求提供每个产品的碳足迹数据,从原材料进厂到产品出库,每个环节用了多少电、烧了多少气,都得有准确数据。 这老板说:"以前查环保我还能应付,现在要算碳足迹,我厂里连每个设备用了多少电都说不清楚,怎么
给客户把二十年前的PLC产线翻新,从三菱FX2N迁移到FX5U,这五个坑差点让我翻车
前阵子接了个项目,一个做塑料包装的工厂,有一条用了快二十年的热封切生产线,控制器还是三菱FX2N——就是那种黑色外壳、跑RS422的老家伙。最近这老PLC三天两头罢工,有时候下载程序都连不上,客户终于下决心要升级。 本来嘛,PLC升级听着不像什么难事——三菱自家的FX2N升到FX5U,都是三菱的东西
我用AI把老师傅脑子里二十年的经验掏了出来,做了个车间故障问答机器人——RAG技术落地工厂的真实记录
上个月,一个做汽配厂的哥们给我打电话,说他厂里管设备的张师傅要退休了,全厂就这老头最懂那几条老产线。张师傅一走,设备一坏,年轻人都得抓瞎。 这哥们问我:能不能用AI把张师傅脑子里的经验"拷"出来? 说实话,我当时脑子里第一个想法是——这不是扯淡吗?又不是科幻电影,人脑又不是U盘,插上就能拷。但转念一
给化工厂废水池做了一套自动加药和PH调节系统,PID参数调到怀疑人生
今年三月份接了个活——给苏北一个化工厂的废水处理站做自动控制系统。说白了就是两个废水收集池,加药调PH值,达到排放标准再排出去。 厂里原来的方式简单粗暴:人工巡检,看PH试纸变色了就去拧阀门加药。白班还行,夜班值班的经常睡着,第二天PH超标被环保局罚了一回,老板才下定决心上自动化。 现场情况
变频器拖着长电缆跑,电机端电压飙到1000多伏——一次电机绝缘击穿的排查实录
上个月去一个塑料厂处理故障,车间主任老张电话里急得不行:"新装的两台45kW变频器,才跑了两个月,一台电机冒烟了!" 我到了现场一看,好家伙,电机接线盒都烧黑了,拆开一看绕组对地绝缘已经击穿。操作工说当时就听见"砰"一声,车间跳闸,这台机器就废了。 换电机吧?换了。结果新电机上去才跑了两周,打开
工控展逛了三天,三件事让我这个老工程师睡不着觉——2026年工业自动化展会现场见闻
上个月底去上海逛了一年一度的工业自动化展,三天走了四万多步,脚底板都快走穿了。但说实话,值!今年这个展跟往年不太一样。往年嘛,基本就是西门子、三菱、施耐德那几家大厂各自搭个大台子,展示展示新产品,各家销售换换名片,没啥新鲜感。但今年我明显感觉到——风向变了。有三个方面让我回来以后琢磨了好几天,甚至有
三菱PLC原点回归把我整懵了三次,最后总结出一套万能模板——一个老电工的血泪经验
做定位控制的朋友们,我想问一句:你们被原点回归(也叫回零、回参考点)坑过吗?反正我是被坑过好几次。说出来不怕你们笑话,同一个问题我栽了三次跟头,才彻底搞明白怎么回事。第一次翻车:伺服一上电就疯跑,把限位撞了那是我第一次做三菱FX5U配合MR-JE伺服的项目,给一台切纸机做伺服送料。设备其实很简单,就
我用AI视觉给车间做了套安全行为识别系统,老板说比请两个安全员管用
上个月老板把我叫到办公室,说安全环保局刚来检查过,给车间开了三条整改意见。其中一条最头疼——要求对车间员工的安全行为进行全天候监控,重点查不戴安全帽、违规穿越危险区域这些行为。老板的原话是:"请两个专职安全员,一年工资加社保十几万,还不一定能盯得住。你有没有什么自动化的办法?"我一听,这活不就是用A