【案例】注塑机PLC控制系统改造

【案例】注塑机PLC控制系统改造

一、项目背景

某工厂15年前注塑机使用继电器控制,故障率高,维护成本大,决定改造为PLC控制。

二、原系统分析

存在问题

  • 继电器数量多(40+个)
  • 故障排查困难
  • 改工艺参数繁琐
  • 能耗较高

改造目标

  • PLC控制,提高可靠性
  • 触摸屏操作
  • 参数可调
  • 数据记录

三、硬件选型

PLC:三菱FX5U-32MT触摸屏:威纶通TK8071iHPLC功能:- 数字输入:24点(各行程开关、按钮)- 数字输出:16点(电磁阀、接触器)- 模拟量输入:4路(压力、温度)

四、系统功能

1. 手动/自动模式切换2. 工艺参数设置(时间、压力、速度)3. 报警记录和查询4. 产量统计5. 历史曲线

五、关键工艺

注塑周期:合模 → 注射 → 保压 → 冷却 → 开模 → 顶出

六、改造效果

指标 改造前 改造后
故障率 每月8次 每月1次
换模时间 60分钟 10分钟
产品合格率 92% 97%
维护成本 2万/年 3千/年

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