光伏产能过剩反成了工控人的新饭碗?我跑了三个技改项目发现的机会

光伏产能过剩,搞PLC的反倒忙起来了

上个月跟一个做光伏设备的老朋友吃饭。他公司前几年做光伏产线自动化设备,赚得盆满钵满。去年开始,行业下游产能过剩,新项目腰斩,他们公司裁了一波人。

我本来想安慰他几句。结果他倒了一杯酒跟我说:”老哥,你知道我们现在忙什么吗?——给存量产线做技改。”

什么意思?光伏组件价格跌到地板价了,新上产线不赚钱,但现有的产线得拼命降本增效才能活下去。所以这些工厂反过来开始大把花钱搞技改了。

这顿饭吃得我挺有感触。回来一查,发现这事不只是一个朋友的感受——2026年上半年,光伏行业确实迎来了一轮大规模的技改潮。而且这个趋势,对搞PLC和自动化的兄弟们来说,反而是个机会。

光伏跌价,产线老板算了一笔账

先说说光伏行业现在啥情况。

2024年到2025年,国内光伏产能疯狂扩张,多晶硅、硅片、电池片、组件,每个环节的产能都翻了一倍以上。然后2025年下半年开始,供大于求,组件价格从1.2元/瓦跌到了现在(2026年中)的0.6元/瓦以下。

我随便找了个光伏组件厂的产线经理聊了一下,他给我算了一笔账:

他们工厂有6条组件封装线,2023年满产的时候,一条线一天出3000块组件,利润大概20万一天。现在组件价格砍半,但原材料成本降幅没那么大——硅料、银浆、EVA胶膜,这几样成本大概占了总成本的65%以上。工业硅价格虽然也跌了,但银浆价格基本没动。

算下来,现在一条线每天的利润只有3万不到了。6条线全开,一天18万,还是不如以前一条线赚得多。

那怎么办?要么停产,要么想办法降本。大部分厂选择了后者——花一笔钱做自动化技改,把单位成本降下来。

他们都在改什么?我跑了三个厂

我这几个月跑了三个光伏相关的厂,一个是做电池片的,两个是做组件封装的。来看看他们都在改些啥。

第一个厂:电池片分选自动化

这个厂原来电池片分选环节基本上靠人工。什么叫分选?就是做好的电池片,根据转换效率分成A级、B级、C级。原来是一个工人站在测试台前,看着仪表上的数据,手动把电池片分到不同的料盒里。

这次技改,他们上了一套自动分选线。核心就是——PLC+视觉检测+机械手。电池片从传送带过来,视觉系统读取测试结果,PLC控制机械手把不同等级的电池片抓到对应的料盒里。

他们用的PLC是汇川的,视觉是海康的。项目报价大概35万左右,据说预算审批当天就过了——因为算了一笔账,原来3个工人三班倒,一年人工成本要30万左右。这套设备一年半就能回本。

这个活我朋友公司接了。一年前的光伏厂哪看得上这种小单啊,一个产线项目都是几百万起步的。但现在,35万的单子他们也得抢着干——反正闲着也是闲着。

第二个厂:EL检测从抽检到全检

光伏组件出厂前要做EL(电致发光)检测,就是给电池片通电,用红外相机拍,看有没有隐裂、断栅、黑片这些缺陷。

原来大部分厂是抽检——每批次抽几块板子测。因为人工放板、人工判断,全检的效率跟不上。

这次技改,他们上了一套在线EL全检系统。传送带上不用停,相机自动拍照,AI算法自动判图,有缺陷的自动标记,PLC自动把不良品分拣出来。

这个项目用的是视觉+上位机+PLC的架构。PLC负责控制传送带启停、相机触发、分拣气缸的动作。我看了他们的程序,逻辑倒是不复杂,但有个地方挺有意思——分拣时机的计算。因为传送带是连续运动的,相机拍到缺陷到执行分拣,中间板子已经走了好几块的距离了。所以在PLC里要算一个”延时剔除”的逻辑——用编码器跟踪每块板子的位置,到分拣位了才动作。

这个逻辑别看简单,但要是PLC的扫描周期不稳定,编码器读数不及时,很容易出现”该踢的没踢,不该踢的踢了”的情况。

第三个厂:层压机温度均匀性改造

这个活更有意思。组件封装环节的核心设备是层压机——把电池片夹在玻璃和背板之间,加热抽真空让它粘合起来。

层压机里有个加热平台,是一个大面积的热板。原来的温控系统是用一个温控表加几个热电偶做的,温度均匀性不够好——平台中心温度到了,边缘还差几度;边缘到了,中心又超温了。这会导致组件的层压质量不稳定——有的地方粘合不完全,有的地方EVA胶膜过熔。

这次改造:把原来的单点温控改成多区PID控制。热板分成8个区,每个区独立加热独立控温。PLC用8路模拟量输出控制SSR,8路热电偶输入采集温度,每个区一个独立的PID回路。

最折腾的是PID参数的整定。8个区虽然结构是对称的,但边缘区散热快,中心区散热慢,每个区的特性都不一样。我那个朋友跟我说,光调这8个PID就搞了三天。先把每个区的自整定跑一遍,再微调,再跑温度分布测试,改了三四轮才把整个平台的温差控制在±1.5℃以内。

但改造完效果确实明显——组件层压的不良率从3%降到了0.5%以下。一条线一天少报废二三十块板子,一块板子成本算200块,一天就省了4000到6000块。一年下来一百多万,改造费用两个月回本。

光伏之外,还有哪些行业在技改?

光说光伏可能大家觉得跟自己没关系。但我跑了这几个项目,有个感受——不只光伏,很多传统制造业都在经历这个阶段

我跟几个同行聊了聊,今年比较活跃的技改领域还有:

钢铁行业:以前大高炉全停,现在短流程电弧炉越来越多了。电弧炉的自动化控制——电极升降调节、炉前自动加料、连铸拉速自动控制——这些都是PLC的活。我一个在唐山搞钢铁自动化的兄弟说,今年比去年忙多了,去年钢铁亏成啥样,今年反而有活干了。

纺织印染:这个行业以前很多人觉得low,但今年自动染缸、自动配料系统、定型机温控改造的项目特别多。原因是纺织行业的出口压力大,以前靠人工兑色的那些小厂活不下去了,反而倒逼他们上自动化设备降本增效。

食品饮料:我前面写的那个调味料包装项目也是今年的干的。消费降级,不是大家不买吃的了,而是品牌之间的价格战打得厉害——生产成本必须压低,于是自动化升级的需求就来了。

我的几点感想

写这个文章不是给大家画饼。说句实话,2026年工控行业整体比以前卷多了。以前一个小项目可能就一家公司做,现在四五个集成的来抢。

但我看到的是——只要还有制造业,就需要搞PLC的人。产能过剩的时候,大家想的不是躺平,而是怎么把成本降下来。降成本靠什么?靠自动化、靠技改。

过去二十年,工控行业的增长是靠新建项目来驱动的——新厂、新产线、新设备。但从2024年开始,这个逻辑变了——新建项目少了,存量技改多了。

技改项目和新建项目有个很大的区别:技改是帮客户省钱的,新建是帮客户花钱的。经济好的时候,客户愿意花钱;经济不好的时候,客户更需要省钱。所以搞技改的反而有活干。

那搞PLC的兄弟们应该怎么做?

我觉得三个方向可以注意:

第一,多了解你所在行业的工艺痛点。做技改不是写段PLC程序就完了,你得知道这个工艺环节为什么效率低、为什么废品多、为什么能耗高。你能说出这个问题,客户就愿意掏钱。

第二,会做数据分析。现在的技改项目,老板都会问一句:”改完能省多少钱?”你不能只会说”稳态误差0.5%”这种话,你得算账——”温度均匀性提高后,不良率从3%降到0.5%,一天省4000块。”

第三,别只盯着新项目。很多兄弟找工作就爱找新线建设的活,觉得做技改是给人家擦屁股。但说实话,从今年这个形势看,技改反而是最稳的现金流来源。

你们今年在做什么项目?有没有遇到同样因为行业不景气反而接了更多活的?欢迎评论区聊聊你的情况。

上一篇 包装称重值跳得像心跳图?我在PLC里写了三段滤波代码搞定——一个称重信号处理项目的实战记录
下一篇 配电柜母排发热烧到变色,一个搭接面让我修了一整天