接地电阻测了三次都不合格——从摇表打到接地改造,老厂区接地系统翻新实战

接地电阻测了三次都不合格——从摇表打到接地改造,老厂区接地系统翻新实战

上个月接了个活儿,老板说车间里新装了台变频控制柜,配电房那边验收非要看接地电阻报告。我拎着ZC-8摇表就去了,心想接地嘛,能有多大个事。

结果一摇表,指针往右轻轻一摆——5.7Ω。

国标GB 50057要求接地电阻小于4Ω,我这超了几乎一半。心想不可能吧,换了测试点再来。第二次数值6.2Ω,第三次打到另一个地方——8.1Ω。越测越大,越测越心虚。

这接地系统是十年前厂房投用时候做的,期间屋顶加过光伏板,旁边扩过车间,接地网早就被挖断过不止一次了。

摇表怎么个摇法

先说说我这ZC-8摇表的用法,新手电工经常搞错。

第一,测试前要把接地线拆掉。不拆的话,你测的不是接地电阻,是整个接地系统的并联电阻,数值会偏小,造成假合格。这就是为什么有些人测出来永远0.几Ω——其实在测其他设备的接地。

第二,摇表的P极和C极两根辅助地桩要打在一条直线上。P极在中间,距离被测接地极20米,C极40米。距离不够的话,测出来的数值偏大。我第一回测的时候P桩只打了15米,数值就明显偏大。

第三,转速要稳在120转/分。摇快了指针乱跳,摇慢了数值不准。我有一次骑墙头摇,胳膊使不上劲,数据就没一个稳定过。

测完了怎么办

确认了,老接地网确实废了。我在地上拉了一下水平接地体的走向,发现当年用的是40×4的镀锌扁钢,十多年下来锈得跟酥饼一样,一敲就断。加上这几年车间旁边修路动土,接地网早就被破坏得七零八落。

改造方案我跟老板商量了一下:不挖旧网了,新打一套垂直接地体。

具体的做法:

  • 用Φ50mm、长2.5m的热镀锌钢管,打了6根
  • 每根间距5米,一字排开
  • 用40×4镀锌扁钢焊接连接
  • 焊接处刷沥青漆防腐
  • 引上线用25mm²铜芯线接到配电柜接地排

焊扁钢的时候注意了没有——搭接长度要是扁钢宽度的两倍以上,我留了100mm。焊缝三面满焊,光这一点就比很多施工队强。见过太多焊个点就算完事的,过两年就锈断了。

打地桩的辛苦活

打地桩这事儿说起来简单,干起来是真累。六根2.5米钢管,全部打到地面以下。车间旁边是回填土,里面石头多,打到一半就卡住了。后来找了台电锤加专用冲击头,硬是砸下去的。最后一根打到1.8米死活下不去了,切掉上头接了一段继续打——实际接地体长度肯定够了,但心里总有点膈应。

打完之后灌盐水降阻剂。网上有说灌盐水的,有说灌木炭的,我用的是一种叫”物理降阻剂”的袋装粉末,按比例兑水搅拌成糊状灌进去。效果还行,灌之前6根打完测出来3.8Ω,灌之后降到1.2Ω。商家的数据可能掺了水,但实实在在降了是事实。

最终测试验收

全部连好之后,我又摇了三次:

  • 第一次:1.2Ω
  • 第二次:1.1Ω
  • 第三次:1.1Ω

三次数据非常稳定,远远低于4Ω的标准。老板说行了行了,签字吧。我多摇了一遍,确认手不酸以后数据没变,才签了字。

后来这个控制柜运行了一周我再去测,数值还是1.1Ω左右没变。这才放心了。

几点教训

第一,别信旧接地网。老厂房的接地系统,十年以上的基本都要重新测。不是当年做得不好,而是后来施工扰动太多。见过一个更惨的案例——隔壁车间铺水泥地的时候直接把接地引上线埋进去了,找都找不到。

第二,摇表一定要定期校准。我这个ZC-8用了五年没校过,后来借了同事的电子接地电阻测试仪一对比,发现我的摇表偏大0.3Ω左右。虽然不影响判断,但心里不舒服,后来拿去计量站检了。

第三,遇到水泥地面打不了辅助地桩怎么办?我这回运气好,车间外面是泥地。要是全硬化地面,可以用延长线把辅助桩打到远处绿化带。实在不行就找个墙角洒水当辅助极——这不是标准做法,但应急可以,数据打个折扣看。

第四,接地电阻测的是工频电阻,不是冲击电阻。对防雷来说,冲击电阻才重要。但对于设备接地和安全保护接地,工频电阻够了。别把两个混了。

最后送兄弟们一句话:接地这事,看着不起眼,真要出了问题就是人命关天。我那台变频柜的漏保整定值30mA,如果接地电阻大了,漏电时电压降都在接地线上,外壳就可能带危险电压。别为了省几千块钱的改造费,把安全搭进去。

接地电阻,该打就打,该改就改。

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