去年秋天接了个活儿,河北一家面粉厂要上自动小包装产线。老板姓李,四十出头,在面粉行业干了快二十年。他的厂原来一直是人工称重、人工封口、人工码垛——一条线七八个人,一天干十个小时,产能大约是五吨。现在人工越来越难招,年轻人不愿意干粉尘大的活儿,李老板咬咬牙决定上自动化。 我去现场看了三天,回来出了方
去年冬天接了个冷链物流的活——给一个新冷库做自动温控系统。冷库设了四个分区:冷藏区(0~5℃)、冷冻区(-18℃)、速冻区(-35℃)和穿堂缓冲区(10~15℃)。 签合同的时候觉得这活不难,不就是温控嘛,PID一上完事。真干起来才知道,冷库温控跟普通恒温完全是两码事——化霜、压机启停、热气回冲、
说实话,接到这个活的时候我第一反应是想笑——我一个搞工厂自动化的,让我去给养猪场做PLC? 但笑归笑,这活钱不少。一个朋友介绍的,说是他亲戚的一个万头规模的自繁自养猪场,想上自动化环境控制系统。老板姓郑,四十出头,退伍回来养猪养了七八年,从几百头干到了一万多头,算是我见过的最懂科技的养猪人了。
去年接了个电镀厂的项目,要给他们的镀锌生产线做行车自动移载。说白了就是原来人工开行车吊着工件在各道工序的槽子之间来回跑,现在要改成全自动——行车自己定位、自己升降、自己跑,工人只需要在触摸屏上选产品型号就完事。 听起来简单?做起来才发现,电镀车间这环境,真他妈是设备的坟场。 腐蚀环境把我第一套方
去年秋天接了个活儿,给亳州一家中药饮片厂做烘干房温控系统。老板是我以前在造纸厂干过的一个老同事介绍的,说那边现有烘干房温度控制全靠老师傅凭感觉调,经常出现过火或者没烘透的情况。 我过去一看,三间烘干房,每间大概20平米,烧的是天然气热风炉,热风通过风机打到烘干房里。药材铺在托盘架子上,每间房四个测
今年初接了个项目,给佛山一家陶瓷厂的球磨车间做自动化改造。 去现场一看,那场面真让人受不了—— 六台45吨的球磨机,每台磨机配三个进料口(泥浆、釉料、水),每个进料口一个手动球阀。工人得爬上去,用管钳一个个扳阀门。一个班下来,来回爬几十趟,胳膊都抬不起来。 关键是,加料的量和时间全靠老师傅凭感
上个月接了个包装厂的活,给一条饮料生产线尾端配一台自动热收缩包装机。说白了就是把成排的瓶装饮料用PE热缩膜包起来,经过加热通道让膜收缩,紧紧裹住产品。这种活儿在食品饮料行业很常见,但要做稳做好,门道还真不少。 项目概况 客户的产品是500ml PET瓶装饮料,每6瓶一组,用纸托托底,外面套P
今年过完年接了个项目,一家中小型饮料厂要做灌装线自动化改造。这家厂做果汁饮料的,之前灌装是半自动的——人工把瓶子放到灌装头下面,踩脚踏开关灌一瓶,然后人工旋盖。一天干下来也就灌个两三千瓶,效率低不说,工人手腕都干出腱鞘炎了。老板咬咬牙说上全自动。我一听眼睛亮了,这种从半自动改全自动的项目,最有搞头。
今年三月份接了个活儿,一个做调味料包装的厂子要上自动贴标机。他们的生产线是这样的——灌装机把酱油、醋装进PET瓶,然后人工贴标签,一天得贴两万多瓶,三个大姐从早贴到晚,胳膊都贴出腱鞘炎了。 老板找到我,说搞个自动贴标机吧,预算八万以内,速度要跟上灌装机——每分钟60瓶。我算了一下,一秒钟一瓶,这速
给食品厂做导热油炉自动温控系统,燃烧器点火就把我上了一课 上个月接了个小活——给一家做卤制品的食品厂改造导热油炉控制系统。他们原来那套用了快十年了,温控全靠一个老式的数显表加接触器,温度波动±8°C,最近做出口订单客户要求温度偏差控制在±1°C以内,不改造不行了。 老板找我过去看现场,一进锅炉房