S7-1200从固件V4.0就内置了Web服务器,不需要买任何额外硬件。配好后厂长拿手机就能看三条线的运行状态。
半年前有一天,我接到一个客户的电话,语气很急:"产线停了!工艺参数全乱了,过来的工件尺寸全不对!" 我赶到现场一看,PLC程序被改了。而且不是我们公司的人改的。 查了半天才知道,客户厂里一个新来的电工,觉得某个气缸的动作时间太慢了,自己拿笔记本电脑连上PLC,改了个定时器的值。改完发现不对,又改了几
上个月去一个老客户那做售后,看到他们的设备还是一台九十年代的老机床,操作工拿着U盘拷程序来回跑。老板跟我说想搞"智能制造",问能不能让他在手机上看到设备状态。我说叔,你这机床比我还大十岁呢…… 后来聊开了才知道,很多中小厂都卡在这个问题上:设备太老,没有以太网口,没有触摸屏,甚至PLC都是那种只有
一个HMI动画让PLC扫描周期从48ms涨到12ms,我找了整整两周 这事儿说起来有点丢人,但既然做技术的不怕打脸,我就原原本本讲一遍。 上个月给一个食品包装厂做一条枕式包装机的控制系统改造。设备不复杂:一台S7-1200带两个伺服轴(横封和纵封)、几个温度控制点、一个色标传感器追标。触摸屏用的
30台PLC的数据采集总是丢数据,查了一周发现是通讯超时设得太保守了——一个SCADA项目的排查记录 去年给一个做汽车配件的工厂做设备数据采集,30多台PLC,涵盖了西门子S7-1200、S7-1500、三菱FX5U和几台老款FX3U,要统一采集到一套SCADA系统里,再上传到他们集团的MES平台
今年三月份接了个污水处理厂的改造项目,说实话我一开始觉得挺简单的——就是PLC通过RS485轮询读取现场十几台仪表的数据,温度、PH值、液位、流量,再根据数据控制加药泵和阀门。Modbus RTU嘛,搞工控的谁不会?结果这活儿差点把我整不会了。 PLC是西门子S7-1200,挂了个CB1241 R
做自动化这些年,要说哪个问题让我查得最崩溃,我想说——是那种"问题明明存在,但你怎么试都复现不了"的故障。 今天分享一个上个月的亲身经历,关于一个让我查了半个月的"幽灵跑偏"问题。如果你也在用伺服电机做精密定位,这篇文章能让你少走至少一个星期的弯路。 事情是这样的 上个月给一家电子元器件厂做改
上个月接了个管材切割机的改造项目,让我把搞不定的电子凸轮啃了个透。写下来给兄弟们参考,免得你们也走我趟过的浑水。 先说说背景。这是个做不锈钢管材的厂子,他们的切割工序是这样的:管材从成型机里连续挤出来,后面跟着一个飞锯,要在管子不停的情况下把它切成固定长度。老设备用的是机械凸轮——一个电机带动一个
那天下班前,老板扔给我一句话:明天生产线要同时跑八种产品 去年接了浙江一个做小家电配件厂的活。他们厂主要生产各种规格的塑料外壳,大的小的都有。以前是"一种产品一条线"的模式,每个产品固定用一台注塑机加上一套后处理设备。但这两年订单越来越碎片化,大订单变成了小批量多品种,很多设备的利用率降到了40%以
前阵子接了个项目,一个做塑料包装的工厂,有一条用了快二十年的热封切生产线,控制器还是三菱FX2N——就是那种黑色外壳、跑RS422的老家伙。最近这老PLC三天两头罢工,有时候下载程序都连不上,客户终于下决心要升级。 本来嘛,PLC升级听着不像什么难事——三菱自家的FX2N升到FX5U,都是三菱的东西