给造纸厂做了套切纸机飞剪控制系统,电子凸轮调了五天精度干到0.3mm

去年接了个造纸厂的活,让我做了两个月的噩梦,但也让我对电子凸轮和追剪控制算是彻底整明白了。今天把这段经历写下来,兄弟们以后碰到类似项目能少走点弯路。

项目背景

广东一个造纸厂,生产卫生纸原纸的。他们有一条复卷分切产线,要把大卷纸(母卷1.5米宽)分切成小卷。本来分切是连续的,但问题出在包装段——他们想把切好的纸卷按固定长度裁切,然后自动包装。

原先用的是机械飞剪,靠离合器加凸轮机构,切了十几年了。精度惨不忍睹,±5mm都算好的,经常切出来的纸卷长短不一,包装机那边天天骂。老板一咬牙,说上伺服电子凸轮,一步到位。

项目要求:纸张走线速度最高150m/min,每250mm切一刀,切刀要在纸走的情况下追上去同步切割,切完赶紧退回原始位置。切割精度要求±0.5mm以内。

系统配置

  • PLC:台达DVP-ES3系列(带电子凸轮功能)
  • 伺服:台达ASD-A2系列3kW,配ECMA电机(编码器2500线)
  • 编码器:增量式1000脉冲/转,装在牵引辊上测线速度
  • 触摸屏:台达HMI DOP-100系列
  • 切刀机构:滚刀式,伺服直接驱动

选台达主要是因为厂家用的就是台达系统,备品备件好买,而且ES3系列内置电子凸轮指令D-CAM,不用另外买运动控制模块,省钱又省事。

电子凸轮怎么工作的

简单说,飞剪就是纸在往前走,刀也要往前走,而且要在走的这段距离里追上纸、跟纸同速、完成切割、然后快速退回。用机械凸轮也能做,但凸轮磨损了就精度下降,而且换规格得换凸轮,麻烦得很。

电子凸轮就是用伺服电机模拟这个运动轨迹。牵引辊上装编码器测纸张位置,PLC根据编码器脉冲计算当前位置,然后查CAM表输出给伺服。CAM表就是一张”主轴位置→从轴位置”的映射表,相当于数字化的机械凸轮轮廓。

调试过程——五天血泪史

说”调了五天”,其实前三天基本在原地踏步。

第一天:把电子凸轮参数设好了,CAM曲线也画了,空载跑看起来没问题。一上纸就出事了——切割点偏移,切出来的纸从230mm到270mm,根本没个准头。

查了一天发现是编码器信号问题。牵引辊直径200mm,周长约628mm。编码器装在牵引辊轴上,但牵引辊和纸张之间有打滑。纸的张力一变,编码器计的位置就偏了。

第二天:加了一组压纸辊,增大牵引辊和纸的接触压力。编码器信号稳了,但精度还是差。

这次找到的毛病是电子凸轮的加减速曲线太陡。我一开始设的是梯形速度曲线,加速段占20%,匀速段60%,减速段20%。但纸张速度150m/min的情况下,刀要在250mm内完成追上、同步、切割、返回,时间窗口只有0.1秒。梯形曲线在加减速切换时有加速度突变,伺服会抖动。

第三天:改成S形曲线(正弦加速),把加速曲线改成更平滑的S型。修改了CAM表里的48个点,重新拟合。结果刀是稳了,但切割精度还是差0.8到1.2mm。

这时候我开始怀疑是机械间隙。一检查,滚刀轴的联轴器有0.1mm的间隙,齿轮传动也有回差。让厂家换了梅花形弹性联轴器,又把齿轮箱重新调了背隙。

第四天:机械搞好后精度到了±0.5mm。甲方说可以了,但我觉得还能再压一压。

我重新优化了电子凸轮的同步区长度。原先设的同步区占40%行程(100mm),但滚刀直径150mm,实际切割接触长度只有20mm左右。我把同步区缩到30mm,把更多的行程留给加减速和回位,这样刀在启动和停止时更从容。

这是我最后定版的CAM表关键参数:

; CAM表 - 主轴(编码器)角度 → 从轴(伺服)角度
; 纸张速度150m/min, 切长250mm
; 一个周期=360°主轴角度对应250mm纸张
  0°→ 0°      起点,刀在初始位置
 30°→ 20°     追赶段开始加速
 60°→ 70°     追赶段加速中
 90°→130°     追赶段匀速接近
120°→200°     进入同步区(纸刀同速)
130°→220°     同步切割中
140°→225°     切割结束开始回退
200°→250°     快速回退
250°→360°     回到起点位置
360°→360°     周期结束

第五天:把伺服的位置环增益P从30调到了50,速度环积分时间从20ms降到8ms。终测结果出来了——连续切了1000刀,用游标卡尺测了50个样本,最大偏差0.3mm,平均偏差0.18mm。

甲方验收单上写了个”优秀”,我那天晚上回去喝了三瓶啤酒。

几个要点总结

  • 机械是电子凸轮的天花板。 伺服精度再高,机械间隙大了一切白搭。联轴器、齿轮箱、轴承,但凡有一点松,精度就上不去。我后来做类似项目第一件事就是检查机械传动链的背隙。
  • CAM曲线别用梯形。 尽量用S形或者5次多项式曲线,加减速平滑,电机不抖。梯形曲线在拐点处的加速度突变会让伺服跟着抖动,高速时尤其明显。
  • 编码器要装在能真实反映纸张位置的地方。 牵引辊要压紧,打滑是精度的大敌。如果条件允许,可以考虑用激光测速仪或者测量轮代替编码器。
  • 同步区不是越长越好。 根据实际切割接触长度算,够用就行,省出的行程给加减速。我这次就是同步区太长,导致加减速太急,反而精度上不去。
  • 连续跑热机再测精度。 热机后伺服温升会影响电子元件参数。冷机和热机精度差0.1到0.2mm很正常。

这个项目做完以后,我对电子凸轮算是彻底摸透了。后来又有两家纸厂找过来做同样的改造,报价从8万到15万不等,我接了两单,一单都没翻过车。有些坑,踩过一次就够了。

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