工厂招不到年轻人了,老板让我三个月把三条老产线改成全自动化——一个自动化工程师的2026年实录

今年过完年回来,老板把我叫到办公室,表情很严肃。

他说:”小李,厂里又走了三个电工,现在维修班就剩两个人了。而且最近招人,来了三个小伙子,最小的00后,干了三天就走了。说车间太吵、太脏、还要倒班,受不了。”

我心想这事我知道啊。这两年工厂缺人缺到什么程度?我们厂周边几个工业区,招工横幅挂了半年都没撤下来。以前是挑人,现在是有个人就不错了。

老板接着说:”我想了想,与其年年招人年年跑,不如花钱搞自动化改造。三条老产线,你评估一下,三个月内搞成全自动,能搞吗?”

说实话,听到这话我第一反应是——又要背锅了。

但冷静下来想想,这恰恰是很多工厂的真实写照。2026年了,制造业的用工荒已经不是”趋势预测”了,是已经发生在身边的现实。

用工荒到底有多严重?说几个真实数字

我自己不完全统计了一下我们这边的情况:

我们厂所在的工业区大概有30多家工厂。去年年底到现在,每家工厂的普工缺口大概在15%-30%之间。技术工种更惨——会修PLC的电气工程师,周边五个厂抢一个人。焊工、钳工这些传统技术工种,全是40岁以上的老工人在撑着,90后、00后几乎没有愿意干的。

我去参加了一个行业交流会,有家做电子组装的厂老板说,他们一条SMT产线去年因为缺人,直接停了三个月。不是订单不够,是没人开机。

还有一家做汽车零部件的,他们遇到的问题更有意思——不是完全没人,是有经验的老师傅都到了快退休的年纪,年轻人不愿意学。技术断层比人员短缺更可怕。老师傅的经验,带不走、留不下,人一走技术就断了。

你可能觉得我夸张了。那我再说一组数据:根据人社部2025年底的统计,制造业的求人倍率(岗位数和求职人数之比)已经连续三年超过1.5,也就是每两个岗位抢一个人。技术工种更夸张,电工的求人倍率到了2.8。

这背后是什么?是90后、00后这批人,宁愿去送外卖、跑网约车,也不愿意进工厂。为什么?工厂两班倒、环境差、薪资天花板低。做一个熟练电工,一个月到手六七千到头了。送外卖虽然也辛苦,但时间自由,跑得好也能到这个数。

老板要三个月改三条产线,现实吗?

说实话,三条老产线全自动,这个目标太大了。我评估完之后跟老板谈了:

第一,老设备很多是10年以上的旧机型,没有数据接口,要想实现自动化,要么换设备,要么加装传感器和采集模块。换设备要几百万,加装改造几十万一台能搞定。

第二,自动化不是把人工换成机器就完了。产线自动化之后,对维护人员的要求反而更高了——以前是修个电机换个皮带,现在是调参数看上位机分析故障。你得有人能维护这套系统。

第三,三个月时间太紧了。正常一个自动化改造项目,从方案设计到设备采购到安装调试,半年是常规时间。

最后我们达成了一个折中方案:三条线分三期,三个月内先完成一条线的自动化改造,同时把另外两条线的自动化方案定下来。如果第一条线效果好,后面再继续推。

选哪条线先改?我选的是最容易出效果的那条

三条线分别是一个装配线、一个焊接线、一个包装线。我选了包装线先改。

原因很简单:包装线的动作最标准化,机械重复度最高,改造成本最低,见效最快。

原来包装线是这样的流程:产品从流水线过来,人工装箱、人工封箱、人工码垛。三个岗位,每个岗位两个人,两班倒一共12个人。

改造方案:

  • 加了一台自动开箱机(3.8万)
  • 在传送带上加了两个光电传感器和一台小PLC(三菱FX3U,二手市场淘的,3000块)
  • 装了一台自动封箱机(2.5万)
  • 码垛部分买了一套国产协作机器人配视觉定位(8.5万)

总投资不到16万。原来12个人的活,现在只需要1个人巡视看机器就行。

而且我用的是循序渐进的方式:先改封箱和码垛部分,这部分的动作最规则,改完立竿见影。装箱部分稍微复杂一些,因为产品规格偶尔有变化,放在了第二阶段。

改造完试运行那天,操作工大哥看了说:”以后我是不是要失业了?”

我说:”不是失业,是转岗。你以前是搬箱子的,以后是看机器的。工资待遇不变,而且不用干体力活了。”

实际上,我们厂改完后一个人都没裁。原来包装线的工人转岗去了质检和巡检岗位,那两个位置之前一直缺人招不到。

这也是我想说的:自动化改造不是让工人失业,是解决”没人干”这个问题的办法。没人想干搬运工,但有人想学设备维护。关键在于企业愿不愿意做技能培训,让普工变成技术工。

给兄弟们一点建议

这段时间的经历让我有几个感受,分享给搞工控的同行们:

第一,自动化改造的市场在未来3-5年会持续火爆。用工荒只会越来越严重,工厂老板们在”招人”和”买设备”之间做了选择——买设备一次性投入,招人年年都要花钱。这个逻辑决定了自动化改造的订单不会少。

第二,懂旧产线改造的工程师会很吃香。新建一条全自动产线那是大厂玩的,中国99%的中小工厂都是半自动化状态。谁能用最少的预算、最快的时间把半自动改成全自动,谁就是这个市场的香饽饽。

第三,工控人的技能树要更新。以前会PLC、会变频器就能走天下了。现在不行了,你要懂机器人编程(哪怕是最基础的示教),要懂视觉定位的基本原理,要懂上位机和小型数据库。不是说要精通,但至少要能跟供应商聊需求、做方案。光是会PLC编程,未来几年路会越来越窄。

第四,做方案的时候一定要考虑”谁维护”。这是最容易忽略的。你给一个只有两个电工的工厂配了一套高大上的系统,三个月后坏了没人会修。系统越简单、越容易维护,客户越满意。能用国产PLC就别用西门子的,不是看不起西门子,是对面工厂的师傅只会用三菱。

自动化的终点不是无人化,是少人化

做了这么多年工控,我越来越觉得,自动化改造的核心不是”把人全赶走”,而是”让有限的几个人能干更多的事”。特别是在中国当前的制造业环境下,完全无人化工厂适合的行业很少,但”减人增效”这个方向,几乎所有的工厂都需要。

所以老板问我三个月改三条线能不能搞的时候,我虽然嘴上说压力大,但心里是高兴的——这说明老板终于想明白了。与其花心思招人留人,不如花心思把产线升级了。

哦对了,第一条包装线改完到现在跑了快两个月,设备运行稳定,操作工也学会了基本的维护。省出来的11个人,补充到了其他更缺人的岗位。老板说效果不错,第二条线的改造方案这个月要启动了。

你们所在的企业,自动化改造推进到什么程度了?有没有遇到跟我类似的”人荒”问题?欢迎评论区聊聊!

配图:制造业自动化改造现场

制造业自动化改造

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