今年过完年接了个项目,一家中小型饮料厂要做灌装线自动化改造。
这家厂做果汁饮料的,之前灌装是半自动的——人工把瓶子放到灌装头下面,踩脚踏开关灌一瓶,然后人工旋盖。一天干下来也就灌个两三千瓶,效率低不说,工人手腕都干出腱鞘炎了。
老板咬咬牙说上全自动。我一听眼睛亮了,这种从半自动改全自动的项目,最有搞头。
项目需求拆解
跑了三天现场,做了一整天跟线,把工艺流程摸透了:
空瓶上料→瓶子清洗(他们现有的冲瓶机)→灌装机→旋盖机→贴标→喷码→装箱
老板的要求很明确:
1. 产能每小时不低于1200瓶(500ml PET瓶)
2. 灌装精度±2ml以内
3. 旋盖要拧紧,不能漏气,也不能把盖子拧花
4. 换规格方便,200ml到1L的瓶子要能兼容
方案设计和选型
核心设备选型:
灌装机:选了一台6头常压灌装机,配6个气动灌装阀。每个灌装阀独立控制,灌装量用流量计+时间模式双重保障。流量计精度0.5级,灌装时间由PLC控制,确保±2ml的精度。
旋盖机:3头磁力旋盖头,扭力可调范围0.5-5N·m。磁力旋盖的好处是——如果瓶盖歪了或者卡住了,磁力打滑不会拧坏瓶子。
输送系统:链板式输送带,宽度82mm,总长12米。变频电机驱动,速度可调范围5-15米/分钟。
控制系统:选了汇川H5U系列PLC做主控制器,配了一个10寸的汇川触摸屏。选汇川的原因有三:性价比高,技术支持响应快,最关键的是H5U支持EtherCAT总线,控制伺服和远程IO特别方便。
电气系统配置
PLC主站:汇川H5U-1614MTD,16输入14输出晶体管型
远程IO:GL10-RTU-ECT,共4个,分布在灌装机、旋盖机、输送段和贴标机位置
伺服驱动:汇川SV660系列,3套——分别控制灌装头升降、旋盖头升降和进瓶螺杆
变频器:汇川MD500,2台——输送带和回流板链
传感器:光电传感器12个(检测瓶子到位),色标传感器2个(贴标定位)
编程那点事
整个程序分成了几个功能块:
① 进瓶同步模块:进瓶螺杆和输送带的速度要精确匹配。螺杆是伺服驱动的,瓶子通过螺杆节距排列后,以固定间距进入灌装工位。进瓶频率和灌装阀动作频率保持严格同步。
算了一组参数:
输送带线速度 = 5.2米/分钟
瓶子间距 = 120mm
则瓶子到达频率 = 5.2 / 0.12 / 60 ≈ 0.72个/秒
6头灌装机,每个灌装阀的灌装周期 = 0.72 / 6 ≈ 0.12秒/次。但实际灌装时间需要至少350ms,所以用了一个缓冲进瓶逻辑:瓶子提前进入灌装区的等待位,等所有灌装阀就绪后同步进瓶。
② 灌装控制模块:用流量计累计灌装量,到了设定值关阀。为了防滴漏,做了两段关阀——先快速关到90%,再慢速关到位。
③ 旋盖控制模块:瓶子到位→旋盖头下降→磁力头旋盖→扭力到达设定值3.2N·m(经过反复测试确定的最佳值)→旋盖头上升。整个过程约0.8秒。
④ 报警和故障处理:缺瓶不灌、无盖不旋、卡瓶停机报警。这些连锁保护一个不能少。
调试现场——最难忘的一天
设备装好了,通电调试。前面都挺顺,灌装精度实测最大偏差±1.6ml,超出预期。旋盖也很漂亮,扭力均匀。
但到了联机跑起来的时候,出幺蛾子了。
进瓶螺杆和灌装机之间的衔接段,瓶子总是歪。空瓶过来的时候站不稳,一到灌装头下面,瓶子就倒了。输送带是动的,倒一个后面就倒一片,哗啦啦倒一排。
站在产线前面看了整整四个小时,一瓶一瓶地观察。最后发现了问题:进瓶螺杆出来的瓶子速度比输送带稍微快了一点点,瓶子到了输送带上之后有一个短暂的”追尾”动作——后一个瓶子的底部推了一下前一个瓶子的底部,前一个瓶子重心一歪就倒了。
原因找到了就好办。在螺杆出口和灌装入口之间加了一小段过渡板,宽度刚好卡住瓶底。同时调整了伺服的速度曲线,把螺杆出瓶速度降了8%。就这么两个改动,瓶子稳如老狗,再也不倒了。
第一次试产
调好之后第一次试产,连续跑了8个小时,灌了将近10000瓶。统计数据如下:
总灌装数:9680瓶
合格数:9580瓶
不合格数:100瓶(主要是贴标歪了)
一次合格率:98.96%
老板过来看了,笑了:”比人工强太多了,原来一个班8个人干3000瓶,现在两个人看线干10000瓶。”
跟他说,熟练之后产量还能再提,目前是保守跑的,灌装时间还可以压缩,冲击1400瓶/小时没问题。
总结几点经验
1. 做产线联机,一定要先画工艺流程图——别上来就写程序。把设备布局、物料流向、控制逻辑画清楚了再动手,少走80%的弯路。
2. 硬件选型要留余量——伺服驱动器功率都留了30%的余量。
3. 传感器布置要多留几个位置——在输送线上每隔300mm预埋了安装槽,调试的时候可以根据需要随时加传感器。前期设计多花半天,后期调试省三天。
4. 磁力旋盖头是明智之选——调试期间至少有几十次因为瓶子不到位导致旋盖歪了,如果是刚性旋盖头,瓶子早就碎了。磁力打滑一下就没事。
这个项目从签合同到验收,前后55天。硬件部分投入大约11万(不含灌装和旋盖主机,主机是客户采购的),调试费人工费另算。最重要的是客户满意了,后面又给介绍了两个活儿。