给食品厂做导热油炉自动温控系统,燃烧器改比例控制的完整记录

给食品厂做导热油炉自动温控系统,燃烧器点火就把我上了一课

上个月接了个小活——给一家做卤制品的食品厂改造导热油炉控制系统。他们原来那套用了快十年了,温控全靠一个老式的数显表加接触器,温度波动±8°C,最近做出口订单客户要求温度偏差控制在±1°C以内,不改造不行了。

老板找我过去看现场,一进锅炉房我就愣了——导热油炉配的是意大利百得(Baltur)的燃烧器,两段火式的,油炉本身倒是不大,额定功率约40万大卡。导热油系统分三路:一路去卤制锅,一路去高温杀菌釜,一路去烘干线。每路管道上有一个气动调节阀,但都是手动模式的,根本不参与自动控制。

系统方案:PLC+温控模块+变频器

我跟老板说,光换一个温控表解决不了根本问题。要想控温精度到±1°C,必须上PLC做闭环控制,燃烧器的火排要能比例调节,不能只有大火和小火两档。

最后确定的方案是:

  • 主控:三菱FX3U-48MT,加一个FX3U-4AD-PT-ADP(四通道PT100输入模块)
  • 温度采集:每路导热油出口各装一支PT100铂电阻,油炉本体出油口装一支,回油口装一支,一共5路温度
  • 执行机构:燃烧器原来的两段火控制改成比例调节——用0-10V模拟量输出控制燃烧器的伺服电机风门
  • 导热油泵:原来是一台7.5kW工频运行的油泵,我给它加了一台三菱FR-D740变频器,根据回油温度自动调节油泵转速
  • 触摸屏:威纶通MT8071iE,7寸屏,做参数设置和实时曲线

硬件成本大概一万出头,含PLC、触摸屏、变频器、温度模块、传感器这些。老板犹豫了十分钟,签字了。

第一个坑:燃烧器两段火改比例,差点把锅炉工吓着

百得燃烧器原厂是两段火控制:一段火50%出力,二段火100%出力。切换靠燃烧器内部的温控器干触点控制。

我要做的是让它能根据实际温差连续调节出力——温差大了开大,快到了关小。

研究了一下燃烧器的接线图,发现它的伺服电机是SQM10系列的,带一个0-10V模拟量输入口和一个0-10V反馈电位计。对,你没看错——百得的伺服电机本身就支持0-10V比例控制,只不过厂家出厂默认给接成了开关量模式,两根线一短接就全功率,一断开就半功率。

我接好线之后,在PLC里写了一段PID程序试机。给的初始PID参数是P=3.0,I=0.5,D=0(温度控制惯性大,一般不加微分,加了反而容易震荡)。

结果一启动,燃烧器直接干到满负荷,油温蹭蹭往上窜,锅炉工老张吓得直喊:要炸了要炸了!

我赶紧切手动停炉。检查发现是PLC输出对应的模拟量模块的0-10V和燃烧器伺服电机的地线有个电位差——我用的FX3U-4DA模拟量输出模块是单端输出的,而燃烧器伺服电机要求差分输入。不共地,信号就对不上。

解决方案:在模拟量输出端加了一个信号隔离器,把PLC的0-10V信号隔离后再给燃烧器。问题解决。

第二个坑:PID参数调了一整天

信号搞通了,开始调PID。温度控制这玩意儿,你P给大了超调严重,P给小了响应又慢。

我用的就是最笨的手动整定法:

  • 第一步:把I和D设成0,P从1开始往上加
  • 第二步:P加到3.5的时候,导热油从常温升到设定温度160°C,超调了12°C,然后震荡了3个周期才稳定
  • 第三步:P减到2.0,超调小了,但是升温太慢,从100°C到160°C用了25分钟
  • 第四步:P定在2.8,然后开始调I。I从0.2开始,发现积分时间太短(0.2分钟)的时候,油温来回摆动,跟得了疟疾一样
  • 第五步:I拉到0.8,效果好多了。最终参数P=2.8,I=0.8,D=0。升温到160°C,超调3°C,稳定时间大约8分钟,稳定后波动±0.6°C

我还加了个死区控制:当偏差小于2°C时,燃烧器不调节风门,只让油泵变频根据温差微调转速。这样燃烧器不会频繁动作,延长伺服电机寿命。

第三个坑:导热油泵变频,频率不能太低

导热油泵是7.5kW的离心泵,我给它配了三菱FR-D740-7.5K-CHT变频器。一开始我想着根据回油温度自动调油泵转速,节省电费。

结果在调试的时候发现——油泵频率低于35Hz的时候,导热油循环速度不够,油炉本体和用热设备之间的温差能拉到40°C以上。炉膛里的油被加热到快200°C了,用热设备那边才120°C,温度传感器根本采集不到真实温度。

后来我把频率下限设成40Hz,正常运行在45-50Hz之间。省电是省了一点点,但不明显。不过油泵启停的冲击电流没了,对电机和机械密封的保护效果很好——这才是变频器在这个场景下最大的价值。

交付后客户的反馈

系统改完运行了两周,我回去回访。老张在触摸屏上给我看温度历史曲线——设定160°C,实际温度基本稳定在159.5-160.8°C之间波动,完全满足±1°C的要求。

老板算了一笔账:燃气消耗量比以前下降了大约12%。原因很简单——以前两段火是忽大忽小,温度到了就停、凉了就再点,反复启停既费气又损设备。现在是比例调节,火焰大小跟着需求走,不停炉了,自然省气。

最后走的时候,老张跟我说了句话我印象特别深:”以前那套系统我跟伺候祖宗一样,一天巡好几次。现在这个,我上班看了一眼曲线就放心了,一整天不用管它。”

做咱们工控这行的,最得意的时候不是搞了什么高大上的技术,而是听到用户说”这东西真省心”。

一点小建议

给同行们提个醒:

  1. 燃烧器改比例控制之前,先查清楚它是支持0-10V的伺服电机,还是脉冲步进电机,还是纯粹机械连杆。不是所有燃烧器都能改。
  2. 导热油系统的PID和普通蒸汽加热不一样,惯性更大,积分时间要放长,比例带要放宽。
  3. 导热油泵变频千万要设最低频率限制。装个流量开关做下限保护更稳当——油不动了就停炉,烧干了会出大事。
  4. PT100铂电阻的接线要用三线制,能抵消导线电阻对温度采集的影响。别图省事接两线制,差好几度呢。
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