事情发生在去年年底。厂里搞年度消防演练,消防维保单位的人过来测试联动系统。我当时在办公室改程序,突然对讲机里传来车间主任的喊声——”生产线全停了!”
我跑过去一看,整条包装线黑着灯,PLC柜的电源指示灯全灭了。触摸屏一片漆黑。几个操作工站在机器旁边发愣,产品堆了一地。
消防测试搞”切非”,把我生产线的电给切了。
什么是”切非”
简单说一下。消防联动系统里有个功能叫”切断非消防电源”——简称”切非”。就是说消防主机收到火灾报警信号后,自动把非消防用途的电源全部断开,防止火灾蔓延和触电事故。
这功能本身没毛病。但问题在于——设计院画图的时候,直接把整栋楼的生产用电也划进了”非消防电源”的范围。消防信号一来,生产总闸跳了。
当天的情况
消防维保大哥在消防主机上按了几个键,模拟了某层烟感报警。20秒后,车间配电房的几个断路器同时跳闸。包装线的PLC、伺服驱动器、触摸屏、还有输送带电机,全部失电。
生产线正在跑一批当天要发货的订单。这一停,至少耽误了两个小时的产能。
我拿万用表量了一下PLC柜进线端——0V。顺着线路查,发现是车间总配电柜里的一个塑壳断路器跳了。而这个断路器的脱扣器接入了消防联动模块。
干电工这么多年,第一次被消防”阴”了
说实话,干电工十几年,我一直觉得消防联动”切非”只管应急照明、普通插座、空调这些。从来没想过它会动到生产线上来。
查了图纸才明白——当初厂房电气设计的时候,设计师为了方便,把车间动力配电总柜的进线断路器也挂上了消防切非信号。简单粗暴。只要消防信号一到,不管你是生产设备还是办公空调,通通断电。
这其实是个很普遍的问题。后面我跟几个同行聊了聊,好几个厂都遇到过类似的事。有个兄弟更惨——他那个厂的PLC柜刚好就在”切非”回路上,消防测试一搞,PLC程序全没了(电池没电,RAM里程序没保住),重新下载程序花了大半天。
整改方案
吃了一次亏就得长记性。我跟维修主管、消防维保、还有厂务工程的人开了个会,定了几条整改措施:
第一,区分消防负荷和生产负荷。生产线的PLC控制柜、伺服驱动器、关键工艺设备,坚决不能放在”切非”回路里。设计院当初画图是不清楚车间实际产线布局,但我们现场的人最清楚——哪些设备停了会出大事,必须单独梳理出来。
第二,给PLC柜装UPS。我在PLC柜里加了一台3kVA的UPS,后备时间30分钟。就算总闸被切了,PLC还有电,程序不会丢,一些关键的报警和状态还能保持。恢复供电后也能快速重启。
第三,加装声光报警。在PLC柜门上装了一个断电声光报警器,接的是UPS供电。就算人被消防测试搞懵了,报警器一响马上知道出问题了。
第四,和消防维保约法三章。以后做消防联动测试,必须提前一天通知车间。测试当天,把生产负荷的切非信号暂时隔离,测试完再恢复。这看起来是常识,但没人落实就是没用。
几个电气设计上的教训
回过头来看这事,总结几条:
新厂房或者改造项目,电气图纸会审的时候一定要跟设计院确认——消防切非到底切哪几路。别等图纸都施工完了才发现生产设备也在里面。
PLC控制柜的电源不要直接从车间动力照明箱接。最好从配电房单独拉一路,或者经UPS/双电源切换供电。
关键设备装个电压监视继电器。我后来顺便在每个关键PLC柜里装了一个电压监视继电器,设定值AC 340V-420V。只要电压异常或者断电,立刻通过PLC向中控室发报警。这样就算人在现场外面,也能第一时间知道柜子失电了。
最重要的教训:别以为消防联动跟你搞电的没关系。消防系统是独立的专业,但不代表它不会”误伤”你的设备。多跟消防维保的人聊几次,把他们的联动逻辑搞清楚,比出事后再修要省心一万倍。
那次停产事故之后,我把全厂的电气图纸都翻了一遍,把消防切非回路和生产负荷的关系重新梳理了一次。发现还有两条生产线也有同样的问题。全部改完花了三天时间,但之后消防再测试,我再也没慌过。